1#机整组启动方案 下载本文

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4.5发电机整套启动试验前仔细检查一次系统绝缘。

4.6发电机整套启动试验前检查9001开关、及9001-7、9001-8/9001-9刀闸在断位,检查励磁回路各自动空气开关及刀闸在断位:起励接触器KM、磁场断路器QF在跳后位置。 4.7在1#发电机本体、1#主变本体、10KV配电室、发变组保护屏、励磁间派专人看守。 4.8退1#发电机保护跳10KV母联开关912的出口压板、失灵启动压板。

4.9在#1机操作台前及#1机励磁小间试验区域设围栏,与试验无关的人员严禁入内。 4.10在试验过程中,出现异常情况应立即停止试验,待查明原因后在进行该项试验。 5. 转子交流阻抗试验及发电机空载试验

通知汽机、电气运行人员做试验所需配合工作。励磁试验由内蒙古电科院系统所人员完成,我方人员配合。

5.1机组升速过程中的电气试验:机组升速过程中,测量发电机转子绕组交流阻抗及绝缘电阻,升速过程中转速每增加500转/分(500转/分、1000转/分、1500转/分、2000转/分、2500转/分、3000转/分)测各一次,判断发电机转子绕组在升速过程中有无不稳定匝间短路现象。

5.2机组定速后(3000转/分)的电气试验

5.2.1 投入发电机出口三组PT(1YH-3YH)及中性点PT,投入发电机、主变、高厂变全部保护(至机炉联锁压板不投);

5.2.2 #1励磁调节器控制方式为手动(A通道);

5.2.3 合励磁控制柜交流、直流侧刀闸,磁场断路器QF,合起励接触器KM,逐步增大励磁电流,升发电机定子电压至20%Un,检查发电机及其出口PT带电情况有无异常。 5.2.4继续升发电机定子电压至50%Un,检查发电机及其出口PT带电情况有无异常。 5.2.6 继续升电压至100%Un,检查三组PT二次电压、相序及主变无载调压分接头正确性。 5.2.7 电压至100%Un时,测量PT开口三角电压3UO、发电机中性点电压(包括基波、三次谐波)。

5.2.8 测量及观察#1发电机保护屏、电度表屏、变送器屏、励磁屏、录波器屏、操作员站等处的电压、励磁电流幅值、相位和相序。

5.2.9检查励磁变的交流采样和差电流、两侧差动保护用CT的极性是否正确(大修中更换低压侧CT一组)。

5.2.10 检查#1发电机转子对地绝缘电阻。

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5.2.11过电压、过激磁保护投信号,升定子电压至1.05Un,测量PT开口三角电压3UO、发电机中性点电压。

5.3同时录取发电机(10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、100%、105%)额定电压下的空载特性上升曲线,并与出厂数据比较。

5.4减少发电机励磁电流,录取发电机(100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、20%、10%)额定电压下的空载特性下降曲线,并与出厂数据比较。 5.5 发电机电压降至零。 注意:最高电压加到1.05Un。 6. 励磁系统试验(开环试验)

励磁试验由内蒙古电科院系统所人员完成,我方人员配合。

6.1.励磁调节器试验前的操作:合调节柜QF1、QF2、QF3、QF4、刀闸;合功率整流柜交流、直流侧刀闸QK1和QK2、冷却风机电源QF5、QF6;检查各柜直流24V电源正常;检查灭磁和保护柜灭磁开关合闸动力电源及起励电源正常。 6.2通道切换试验 6.2.1手动方式切换试验

调节器通道选择通道B运行,调节器调节模式选择恒励磁电流方式(手动方式);投灭磁开关QF,投入励磁,用DCS励磁调节器增/减磁开关手动升压至额定电压,正常后,将发电机电压由额定降至零。再次升压至额定后,调节器切换至A通道运行,观察磁场电流和机端电压应无明显波动。

6.2.2恒电压和恒电流方式(手自动)切换试验:

将调节器由恒励磁电流方式切恒电压调节方式,并记录切换过程中磁场电流和机端电压的变化曲线和数据试验曲线应无明显波动。 6.2.3 主从机切换试验:

6.2.3.1 发电机在空载额定工况下,调节器在通道A恒电压调节方式(自动)下运行,用动态试验菜单中的主从机切换功能切换至B通道,记录切换过程中磁场电流和机端电压的变化曲线和数据,试验曲线应无明显波动。

6.2.3.2 按上述方法进行通道B至通道A的切换试验。 6.3 10%阶跃试验

发电机在空载额定工况下运行,使用调节器的“10%阶跃试验”菜单进行试验,并录

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取电压波形,试验结果符合规程要求。 6.4 发电机空载灭磁试验:

发电机在空载额定工况下运行,按正常停机程序逆变灭磁,录取灭磁过程的磁场电压、磁场电流和机端电压曲线,录取磁场电流和机端电压的变化曲线,计算灭磁时间常数。 7.假同期并列试验

7.1同期检查及假同期并列试验

7.1.1 检查10KV Ⅱ段母线三相电压指示正常,检查发电机出口开关手车在试验位置。 7.1.2 合上发电机灭磁开关,将发电机电压升至10KV,

7.1.3 测量发电机电压及相序,并分别与10KV Ⅱ段母线的高压侧、PT二次侧进行定相试验。确认发电机出口母线与10KV Ⅱ段母线为同相位。

7.1.3 通过自动准同期装置调频、调压试验,确定装置调频、调压脉冲正确可靠。 7.1.4 通知热控专业做好与假并列相关的工作。

7.1.5 将发电机出口断路器的同期开关(TK)置同期位置。 7.1.7 无压选择开关在有压(0)位置, 7.1.8 在同期屏上投入2#发电机同期压板。

7.1.9 将同期方式选择开关(DTK)置于手动同期位置。 7.1.10 检查同期屏上系统侧与待并侧的电压、频率,

7.1.11 将手动同期开关(1STK)转至粗调位置,调整调速(1TYK)、调压(1TSK)开关使其待并侧与系统侧的电压、频率相同。

7.1.12 将手动同期开关(1STK)转至细调位置,调整观察同步表指针缓慢旋转,当其指针与同期点相差较小角度时,按动同期合闸按钮合上主开关断路器。 7.1.13 退出同期开关(TK)、手动同期开关(1STK)、同期方式选择开关(DTK); 7.1.14 在控制屏上跳开发电机出口主开关,将同期方式选择开关(DTK)置自动同期位置,用NDTG300自动同期装置进行自动同期假并列试验。

7.1.15 试验过程中记录并调整自动同期装置的合闸导前时间。 7.1.16 试验结束降低并断开励磁。 8.发电机同期并网

8.1 由值长向上级调度部门汇报:并网前电气试验结束,机组已具备并网条件。 8.2 将发电机出口开关置于工作位置,投入所有保护系统。

8.3 发电机组零起升压至额定。 8.4 听后调度命令并网。

8.5 并网后马上接带少量无功及有功负荷,并调节无功保持迟相(COSΦ=0.8)运行,检查所有表计指示情况,检查整套系统的运行情况;并记录所有测量、信号的详细资料。 9.发电机带负荷试验

9. #1发电机带负荷后,检查#1发—变组差动保护、发电机差动保护、变压器差动保护、高厂变差动保护的交流采样和差电流及各组二次电流、二次电压显示是否正常。

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9.2检查#1发电机负序电流、正序电流。

9.3检查#1发电机定子零序电压、中性点零序电压(包括基波、三次谐波)。 9.4良好后,10KV系统恢复标准方式。试验结束。

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