1. 设法切除漏泄部位或堵漏。
2. 迅速、果断紧急破坏真空停机,尽量缩短惰走时间。 3. 加强补油,可用高位油箱补油,同时联系检修补油。
4. 适当降低油压(润滑或调速),减少漏泄速度,缓解主油箱油位下降速度,必要时可仅保证顶轴油泵正常运行。
5. 空侧密封油泵有可能无法正常运行时,应果断将平衡阀切至旁路运行保持单侧密封,同时排氢。
6. 漏泄出的润滑油必须做好防火措施。 2003年6月5日
电气运行应采取的防范措施。
1、做好汽机下列油泵电机定期绝缘测定工作
启动油泵、交流润滑油泵、直流润滑油泵、空氢侧直流密封油泵、顶轴油泵、盘车。 2、每班主岗人员必须对蓄电池浮充电流和放电控制器滑杆位置进行校对,不符合要求及时调整,确保蓄电池良好备用。
3、启动直流油泵时,要加强对220V直流系统的监视与调整,保证直流母线电压稳定。
4、220V直流系统接地时,要严格按规程规定进行查找并联系处理。 5、220V蓄电池定期充放电期间,注意监视调整母线电压。
十八 太原第一热电厂99年300MW机组发生断油烧瓦事故
1999年12月4日山西省太原第一热电厂11号300MW机组发生断油烧瓦事故。事故造成发电机两侧轴瓦(6号、7号)钨金烧损,发电机转子下沉2-3mm,油档磨损。
(一)、事故前运行方式
11号机组带有功负荷211MW,主汽流量789t/h,主汽压力13.37MPa,主汽温度537℃,主油泵运行由2号射油器供润滑油(压力187kPa,温度40℃),主油箱油位42mm/32mm;高压启动油泵、交流、直流润滑油备用,
1号抗燃油泵运行, 2号抗燃油泵备用,抗燃油压力4.1MPa,机组运行正常。 (二)、事故经过
12月4日5时50分值班员在巡检中发现11号机左侧高压主汽阀油动机控制滑阀下部法兰垫呲开,大量油气喷到主蒸汽各处室道上引起冒烟,遂立即报告单元长和司机,5时56分由于主汽门信号电缆烧坏,主控误发“右高压主汽门关闭”和“左中压主汽门关闭”的信号,
11号炉灭火;司机在主控室打闸未掉机,并启动交流润滑油泵,润滑油压由187kPa升到192kPa,通知巡检员就地打闸,5时57分机头打闸,主控发“电磁遮断阀动作”信号,5时58分电气值班员检查有功负荷到零,断开发电机201开关解列,司机停止1号、2号抗燃油泵运行,转速开始下降,当转速下降到2530-1987r/min过程中,主控相继发出“润滑油压低1值”(68kPa)、“润滑油压低2值”(49kPa)、“润滑油压低3值”(29kPa)信号,并联动直流润滑油泵,机组轴系振动增大,瓦温升高超限(4号、5号振动超过172μm,
5号、6号、7号瓦温超过100℃),开真空破坏门破坏真空。转速下降到1756r/min时,“润滑油压低3值”、“润滑油压低2值”、“润滑油压低1值”信号恢复正常,润滑油压回升至234kPa,机组轴系振动开始减小,瓦温下降恢复。6时09分转速降到零,润滑油压234kPa,司机停止直流润滑油泵,消防队开始灭火。汽轮机转子惰走时间为10分43秒(正常为41分左右),期间润滑油压低于29kPa以下时间为31秒。6时12分启动盘车,机械盘车带不动,人力盘车。 (三)、事故原因分析
汽轮机左侧高压主汽阀油动机控制滑阀下部为平法兰,法兰垫为耐油石棉垫,外径250mm,内径160mm,厚度2mm,上下涂有密封胶,法兰共有8条直径16mm的栽丝,在一栽丝穿孔处呲口,抗燃油由此喷出,引起冒烟、着火。初步分析发生断油烧瓦的原因是:汽轮机打闸、发电机解列,在转速下降的过程中,主油泵不参加工作后,
2号射油器出口逆止门未关,交流油泵供出的油通过2号射油器出口逆止门及2号射油器返回主油箱,造成润滑油压下降到29kPa以下,机组发生断油烧瓦,直流油泵联动后,在供油量剧增的情况下, 2号射油器出口逆止门关闭,油压很快恢复正常。
十九 珠江电厂94年2号机断油烧瓦事故
1994年3月30日,珠江电厂2号机在事故紧急停机过程中,由于设计变更错误,交直流润滑油泵不能低压联锁起动,同时值班人员处理不当,没有及时发现并迅速启动交直流润滑油泵,造成汽轮机断油烧轴瓦。 (一)、事故经过
2号机是哈尔滨汽轮机厂生产的引进型300MW产品。15时08分,二号炉BTC盘发出FMT(主燃料切除)动作信号,锅炉灭火,汽机跳闸,发电机解列,厂用电自投成功。解列后,汽机值班员进行停机后有关开启旁路,切除轴封汽源,启动备用真空泵,停凝结水泵的操作。15时17分,转速降到1550转/分,司机启动顶轴油泵。15时25分,转速从1000转/分迅速降到零。投盘车不成功,检查发现润滑油压接近零,即启动交流润滑油泵,油压上升到0.14MPa后再投盘车也不成功。全部惰走过程仅17分钟,比平常55分钟减少38分钟。惰走期间润滑油中断,致使轴瓦烧损。
(二)、设备损坏情况
经揭缸检查,汽轮发电机组轴瓦除6瓦完好以及7、8瓦磨损不严重外,其余五个轴瓦全部烧损,钨金脱落,轴颈稍有磨损。汽机油挡、高压缸下汽封,有不同程度的磨损。
(三)、事故原因分析
1、二号机出现“手动MFT”跳闸,查实为锅炉保护装置误动,是事故的诱发原因。
2、机组解列后,主汽门关闭,润滑油压随转速下降而下降,当油压降到0.07MPa和0.06MPa时,交、直流润滑油泵应自动启动,但实际没有启动,是事故的主要原因。二号机润滑油泵控制开关由于质量存在问题,在调试时发现机组停止后,润滑油泵在润滑油压低时联锁不能切除,致使油泵长期运行,停不下来。后做修改,在润滑油压低压联锁启动交、直流润滑油泵的回路上串接一个接点,这个接点在汽轮机运行时呈闭合状态,而在主汽门关闭工况下,接点呈打开状态,在打开状态下,低油压联锁自启动回路则被切除,故交直流润滑油泵均不能启动。 3、运行人员在汽机解列后,没有按规程规定:严密监视润滑油压,当汽机转速下降到2700转/分,润滑油压降到0.77-0.84MPa,交、直流润滑油泵未能自动启动时,立即手动启动交、直流润滑油泵,致使汽机转速降低到主油泵不能正常供油的情况下,机组断油烧瓦,转子下沉,高压缸下部动静径向间隙消失,磨擦卡死,是事故重要的原因。
4、汽机解列,出现润滑油压低之后,BCT盘没有发出低油压低Ⅰ值、低Ⅱ值、低Ⅲ值三个声光报警信号,及时提醒运行人员立即处理。其原因与润滑油泵不能低压联动一样,被变更后的二次回路接点所切除。这也是运行人员未能及时手动启动交、直流润滑油泵的原因之一。 (四)、反事故措施及对策: